Shell 粉煤氣化水系統(tǒng)運(yùn)行問題及優(yōu)化改進(jìn)
張曉永, 成 維(河南龍宇煤化工有限公司, 河南永城 476600)
[摘 要] 河南龍宇煤化工有限公司Shell 粉煤氣化裝置自2008 年投運(yùn)以來, 隨著運(yùn)行時間的延長和環(huán)保要求的不斷提高, 氣化水系統(tǒng)管線泄漏、設(shè)備內(nèi)部堵塞、現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生差等問題逐漸凸顯。為此, 龍宇煤化對氣化水系統(tǒng)采取了一系列有針對性的優(yōu)化改進(jìn)措施, 包括優(yōu)化系統(tǒng)流程、升級酸火炬連通管線材質(zhì)、將真空過濾機(jī)改為離心式臥螺機(jī)、循環(huán)水儲罐補(bǔ)水由泵輸改為重力作用溢流、各儲罐液位控制改為通過機(jī)泵變頻器調(diào)節(jié)、各收集罐頂部空冷器加裝噴淋裝置等。優(yōu)化改進(jìn)后, 現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生狀況大為改善, 生產(chǎn)操作方便簡潔, 現(xiàn)場設(shè)備檢修作業(yè)頻次明顯降低, 為Shell 粉煤氣化裝置的長周期穩(wěn)定運(yùn)行奠定了基礎(chǔ)。
[關(guān)鍵詞] Shell 粉煤氣化裝置; 氣化水系統(tǒng); 除渣單元; 濕洗單元; 運(yùn)行問題; 優(yōu)化改進(jìn)
0 引 言
河南龍宇煤化工有限公司(簡稱龍宇煤化)氣化裝置采用Shell 粉煤加壓氣化工藝。其中,合成氣除渣單元和濕洗單元產(chǎn)生的廢水匯集至氣化水系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)處理。氣化水系統(tǒng)的良好運(yùn)行是Shell 粉煤氣化裝置長周期穩(wěn)定運(yùn)行的保障。龍宇煤化Shell 粉煤氣化裝置自2008 年投運(yùn)以來,隨著運(yùn)行時間的延長和環(huán)保要求的不斷提高, 處理渣水和濕洗單元外排水的氣化水系統(tǒng)之管線泄漏、設(shè)備內(nèi)部堵塞、現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生差等問題逐漸凸顯, 伴隨著設(shè)備設(shè)施故障頻發(fā), 檢修工作風(fēng)險(xiǎn)程度也逐漸增高, 嚴(yán)重影響著氣化裝置的長周期、安全、穩(wěn)定運(yùn)行。通過對氣化水系統(tǒng)運(yùn)行問題進(jìn)行深入分析, 并采取一系列優(yōu)化改進(jìn)措施后, 氣化水系統(tǒng)現(xiàn)場環(huán)境狀況大為改善, 生產(chǎn)操作方便簡潔, 設(shè)備運(yùn)行周期明顯延長。以下對有關(guān)情況作一介紹。
1 氣化水系統(tǒng)工藝流程簡介
Shell 粉煤氣化水系統(tǒng)的主要任務(wù)是對除渣單元排出的渣水和濕洗單元排出的洗滌水進(jìn)行簡單處理, 處理后的廢水大部分供除渣系統(tǒng)循環(huán)使用, 小部分送至污水處理廠進(jìn)一步處理。氣化水處理系統(tǒng)收集來的渣水和洗滌水, 首先進(jìn)入汽提塔內(nèi)進(jìn)行酸性氣汽提———0. 6 MPa 低壓飽和蒸汽自下而上與自上而下的渣水和洗滌水在汽提塔內(nèi)的填料層充分接觸, 溶解在渣水和洗滌水中的酸
性氣如CO2、H2S、HCN、HCl 及NH3 等被解吸出來, 為保持汽提效果, 維持汽提塔操作溫度在125 ~130 ℃、操作壓力在0. 18 ~ 0. 25 MPa; 從汽提塔中解吸出來的酸性氣隨蒸汽一起進(jìn)入空冷器換熱降溫至90 ℃而實(shí)現(xiàn)氣液分離, 分離下來的液體部分送回汽提塔內(nèi)循環(huán)利用, 分離出的酸性氣送入酸火炬系統(tǒng)焚燒處理后排放。從渣水單元來的渣水灰分含量高, 從濕洗單元來的洗滌水酸性氣含量高, 為防止渣水和洗滌水中的Ca2 + 、Mg2 + 與CO2 -3 在汽提塔填料層形成碳酸鈣、碳酸鎂沉淀, 汽提塔設(shè)置有2 個填料層, 從除渣單元來的渣水進(jìn)入下部填料層, 從濕洗單元來的洗滌水以及其他單元收集的廢水進(jìn)入上部填料層, 為避免在汽提塔填料層形成碳酸鈣、碳酸鎂沉淀,本裝置采取了進(jìn)一步措施———將除渣單元來的渣水先送至沉降槽中沉降, 經(jīng)絮凝劑絮凝沉降后的上部清液依靠重力進(jìn)入澄清槽中, 再由澄清液泵送至各使用點(diǎn); 沉降槽下部的泥漿則通過泥漿泵送至臥螺機(jī)中進(jìn)行分離, 濾液與汽提后的洗滌水最終在沉降槽中匯合。在灰漿濃縮系統(tǒng)中, 界區(qū)內(nèi)收集的污水及撈渣機(jī)洗渣后的灰水從沉降槽一側(cè)加入, 為促進(jìn)固體顆粒沉降, 在沉降槽灰水加入口同時加入一定比例的絮凝劑, 渣水中的懸浮物經(jīng)絮凝劑作用加速濃縮、長大、沉降后, 較為干凈的水從沉降槽另一側(cè)溢流進(jìn)入溢流槽, 再經(jīng)分配系統(tǒng)進(jìn)入各工藝控制點(diǎn); 沉降槽中沉淀下來的灰漿落入澄清槽底部, 通過刮灰柵耙將灰漿收集到錐底, 再通過底部灰漿泵打到泥漿存儲罐, 在泥漿存儲罐中,灰漿得到進(jìn)一步澄清、沉淀, 從泥漿存儲罐底部排出的灰漿固含量一般已達(dá)25%, 由泥漿泵送至臥螺機(jī), 經(jīng)臥螺機(jī)分離后固含量達(dá)73% 的煤泥收集后被大車運(yùn)出, 臥螺機(jī)濾出的清液則被濾液泵送至澄清槽中循環(huán)使用。
2 氣化水系統(tǒng)運(yùn)行問題及其影響
2. 1 管線因腐蝕/ 沖刷磨損而泄漏
2. 1. 1 加酸管線及后管段腐蝕泄漏氣化水系統(tǒng)的主要任務(wù)處理除渣單元排出的渣水和濕洗單元排出的洗滌水, 而除渣單元排出的渣水中Ca2 + 、Mg2 + 含量較高, 濕洗單元排出的洗滌水中CO2 -3 含量較高, 2 股污水在汽提塔內(nèi)接觸后會生成碳酸鈣、碳酸鎂等結(jié)垢物而造成管線、設(shè)備堵塞, 嚴(yán)重影響氣化裝置的正常運(yùn)行。為減少垢物的形成, 需通過添加酸液調(diào)節(jié)系統(tǒng)的pH 以維持弱酸環(huán)境, 酸液在渣水給料泵和洗滌水給料泵出口加入。氣化水系統(tǒng)設(shè)計(jì)壓力為0. 20 MPa, 為了能讓酸液正常加入到氣化水系統(tǒng)中并與物料充分混合, 控制酸液壓力在0. 35MPa。氣化水系統(tǒng)運(yùn)行過程中, 在酸液的強(qiáng)腐蝕性及壓力作用下, 加酸管線及后管段出現(xiàn)腐蝕泄漏, 泄漏的酸液對操作平臺及周圍造成腐蝕, 由此給生產(chǎn)操作和現(xiàn)場人員帶來嚴(yán)重的安全隱患。
2. 1. 2 去酸火炬管線腐蝕泄漏氣化水系統(tǒng)除渣單元和濕洗單元排污水收集罐及汽提塔頂部安全閥放空(氣) 至酸火炬管線原始設(shè)計(jì)均為碳鋼材質(zhì), 由于系統(tǒng)塔器安全閥在裝置運(yùn)行期間正常情況下均處于關(guān)閉狀態(tài), 使得安全閥放空至酸火炬管線內(nèi)部氣體流動性較差,另外管線內(nèi)長期存有從酸火炬返回的酸性介質(zhì)且被冷凝, 對碳鋼材質(zhì)管線有較大的腐蝕性, 在氣化水系統(tǒng)已有2 處管線存在嚴(yán)重腐蝕減薄泄漏現(xiàn)象的情況下, 若遇塔器安全閥超壓啟跳, 很有可能導(dǎo)致放空管線爆破撕裂, 大量酸性氣泄漏會造成設(shè)備損壞及人員中毒窒息等, 安全風(fēng)險(xiǎn)較大。
2. 1. 3 高含塵污水輸送管線磨損泄漏澄清槽底部經(jīng)沉降后的物料富含固體顆粒,經(jīng)機(jī)泵加壓后輸送過程中會對管線造成磨損, 原設(shè)計(jì)澄清槽和沉降槽出口管線采用耐磨性能好的聚合PVC 管, 但實(shí)際運(yùn)行中由于設(shè)備振動及PVC 管自身的脆性, 高含塵污水輸送管線經(jīng)常出現(xiàn)磨損泄漏, 且泄漏后檢修程序繁瑣、檢修周期較長, 嚴(yán)重影響氣化裝置的長周期穩(wěn)定運(yùn)行。
2. 2 換熱器內(nèi)部等及汽提塔填料層結(jié)垢堵塞
2. 2. 1 過濾器與管道及換熱器內(nèi)部結(jié)垢堵塞由于渣水單元來污水雜質(zhì)含量高及汽提塔內(nèi)部結(jié)垢, 在機(jī)泵入口過濾器及管道內(nèi), 尤其是換熱器內(nèi)部易出現(xiàn)結(jié)垢堵塞, 造成污水收集罐及汽提塔液位超標(biāo), 通過現(xiàn)場導(dǎo)淋排放時現(xiàn)場異味較大, 且造成現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生臟亂差; 另外, 換熱器內(nèi)部結(jié)垢堵塞后, 工藝污水得不到有效降溫, 造成進(jìn)一步處理過程中的工藝污水溫度超標(biāo)。換熱器堵塞嚴(yán)重時, 氣化水系統(tǒng)工況惡化而無法正常處理氣化爐產(chǎn)生的廢水。
2. 2. 2 汽提塔填料層結(jié)垢堵塞而壓差增大
為增加氣液兩相接觸面積、提升汽提效果,汽提塔內(nèi)部設(shè)置有2 個填料層, 運(yùn)行過程中除渣單元和濕洗單元排污水在填料表面結(jié)垢堆積, 造成上、下填料層壓差超標(biāo), 操作上減少汽提蒸汽用量后填料層壓差得到緩解但汽提效果變差, 需定期清理汽提塔填料層, 清理時需隔離、降溫、拆人孔, 檢修作業(yè)危險(xiǎn)程度較高, 稍有不慎就可能引發(fā)燙傷、中毒等事故。
2. 3 真空過濾機(jī)濾布使用周期短及現(xiàn)場衛(wèi)生差
除渣單元及濕洗單元來的污水經(jīng)過汽提、沉降后, 較為干凈的水作為內(nèi)部循環(huán)水使用, 含塵量高的懸浮液送至真空過濾機(jī)進(jìn)行固液分離。近幾年的運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn), 真空過濾機(jī)濾布使用周期太短,平均15 d 就要更換1 次; 另外, 真空過濾機(jī)過濾后的煤泥需通過汽車運(yùn)送至封閉渣場, 沿途撒落部分煤泥導(dǎo)致現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生差。再有, 真空過濾機(jī)運(yùn)行中用于真空密封和濾布再生的除鹽水用量較大, 增加了氣化污水處理負(fù)荷,增大了污水處理成本。
2. 4 氣化水系統(tǒng)負(fù)荷重及空冷器出口溫度高
由于原料煤煤種變化等方面的原因, 為防止?jié)裣此隹诤铣蓺庵校茫欤?含量高引起管線腐蝕泄漏, 當(dāng)前采取的最為直接有效的方法是增大濕洗塔外排及補(bǔ)水, 以避免系統(tǒng)中Cl- 富集, 但濕洗
塔外排水增加直接導(dǎo)致氣化水處理系統(tǒng)負(fù)荷加重; 另外, 濕洗塔排放水溫度高、酸性氣含量高, 處理過程中, 各收集罐頂部出口氣在空冷器處持續(xù)維持較高溫度, 尤其是進(jìn)入夏季后, 由于氣溫高, 各收集罐頂部空冷器冷卻效果差, 導(dǎo)致空冷器出口經(jīng)常出現(xiàn)超溫超壓的現(xiàn)象。
2. 5 廢水回收利用過程中泵/ 閥等故障率高
除渣單元及濕洗單元來的污水經(jīng)氣化水系統(tǒng)處理后, 一部分送至內(nèi)部循環(huán)水儲罐作為除渣單元渣鎖斗的補(bǔ)水, 實(shí)現(xiàn)水資源的回收利用, 多余部分再送至污水處理廠處理。但由于循環(huán)水儲罐補(bǔ)水與除渣單元渣鎖斗補(bǔ)水時間一致, 具有周期性, 補(bǔ)水時流量較大———補(bǔ)水時流量最高達(dá)到260 m3 / h, 而不補(bǔ)水時其流量只有50 m3 / h 左右, 多余的水由清水泵外送至污水處理廠, 這就造成補(bǔ)水輸送用的清水泵流量波動較大, 清水泵振動大、噪音大, 嚴(yán)重時需要頻繁地啟停清水泵, 且對清水泵出口止回閥和壓力表沖擊嚴(yán)重,其故障率較高, 需頻繁更換。
3 優(yōu)化改進(jìn)措施及效果
3. 1 據(jù)氣化廢水特性優(yōu)化系統(tǒng)流程
據(jù)除渣單元污水塵含量高而酸性氣含量低、濕洗單元污水酸性氣含量高而塵含量低的特性,對氣化水系統(tǒng)工藝流程進(jìn)行優(yōu)化———除渣單元來污水不經(jīng)汽提直接排入沉降槽, 汽提塔只對濕洗單元的洗滌水進(jìn)行蒸汽汽提處理, 以除去其中的酸性氣, 如此一來, 除渣單元排出渣水導(dǎo)致的汽提塔填料層結(jié)垢而壓差增大以及換熱器內(nèi)部結(jié)垢堵塞致污水收集罐和汽提塔液位超標(biāo)等問題以得到解決。氣化水系統(tǒng)工藝流程優(yōu)化后, 汽提塔上、下填料層壓差正常, 利用檢修機(jī)會拆檢換熱器及汽提塔, 發(fā)現(xiàn)換熱器內(nèi)部及汽提塔填料層表面較為干凈, 本優(yōu)化改進(jìn)取得了明顯的效果。
3. 2 升級酸火炬連通管線材質(zhì)
將氣化水處理系統(tǒng)塔器安全閥放空至酸火炬管線材質(zhì)由碳鋼升級為不銹鋼, 同時確保保溫伴熱管線正常投用, 以降低去酸火炬管線腐蝕泄漏而造成人員中毒窒息等風(fēng)險(xiǎn)。此管線材質(zhì)升級后, 每年對酸火炬管線壁厚進(jìn)行測量, 其腐蝕余量在可接受范圍之內(nèi)。
3. 3 將真空過濾機(jī)改為離心式臥螺機(jī)
為降低運(yùn)行成本、改善生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生,在煤泥場內(nèi)增設(shè)2 臺離心式臥螺機(jī)替代原真空過濾機(jī)。相較于真空過濾機(jī), 離心式臥螺機(jī)具有如下優(yōu)點(diǎn): 對污泥的適應(yīng)性強(qiáng), 能在懸浮液濃度波動很大的工況下有效地進(jìn)行脫水, 可處理真空過濾機(jī)不能處理的污泥; 可24 h 連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn), 并可實(shí)現(xiàn)全自動控制; 無濾布消耗, 安裝簡便、占有空間小, 可露天設(shè)置, 無需單設(shè)廠房。離心式臥螺機(jī)投用后, 運(yùn)行穩(wěn)定。成本方面, 按每年減少使用濾布18 床、每床濾布15 000 元計(jì), 每年可減少更換濾布費(fèi)用27 萬元; 另外, 因離心式臥螺機(jī)直接安裝在封閉的煤泥場, 煤泥用管道輸送, 避免了煤泥運(yùn)輸過程中的撒落現(xiàn)象, 保證了氣化水處理系統(tǒng)現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生整潔。
3. 4 循環(huán)水儲罐補(bǔ)水由泵輸改為重力作用溢流
原除渣單元和濕洗單元來的污水經(jīng)氣化水系統(tǒng)處理后一部分由清水泵送至循環(huán)水儲罐作為除渣單元的補(bǔ)水, 由于補(bǔ)水具有周期性且補(bǔ)水時流量較大, 造成泵/ 閥等故障頻發(fā)。為此, 將氣化水系統(tǒng)處理后的水在沉降槽頂部經(jīng)溢流管線直接連接至循環(huán)水儲罐, 即循環(huán)水儲罐補(bǔ)水由泵輸改為重力作用溢流, 并在溢流管線上安裝調(diào)節(jié)閥,控制溢流槽的液位, 在保證循環(huán)水儲罐補(bǔ)水正常的情況下, 多余的水進(jìn)入溢流槽后經(jīng)清水泵送出界區(qū)。優(yōu)化改進(jìn)后, 清水泵出口壓力、流量穩(wěn)定, 輸送管線無振動、無噪音, 運(yùn)行狀況良好。
3. 5 各儲罐液位控制改為通過機(jī)泵變頻器調(diào)節(jié)
除渣單元和濕洗單元各來水儲罐對應(yīng)的機(jī)泵增設(shè)變頻器, 各來水儲罐液位與機(jī)泵轉(zhuǎn)速設(shè)定自動調(diào)整邏輯, 設(shè)定各來水儲罐液位在適宜范圍,機(jī)泵通過轉(zhuǎn)速高低實(shí)現(xiàn)泵出口流量的調(diào)整, 以實(shí)現(xiàn)各來水儲罐液位的穩(wěn)定控制。另外, 各來水儲罐增設(shè)液位高/ 低報(bào)警, 可聯(lián)鎖機(jī)泵停運(yùn), 以減少機(jī)泵空轉(zhuǎn)及物料溢流現(xiàn)象。
3. 6 各收集罐頂部空冷器加裝噴淋裝置
生產(chǎn)中, 氣化水系統(tǒng)各收集罐頂部空冷器出口溫度持續(xù)偏高, 究其原因, 一是受濕洗單元排污水量以及汽提塔蒸汽加入量的影響, 二是空冷器自身2 臺風(fēng)機(jī)通過變頻調(diào)整其
4 結(jié) 語
以某4 t/ h 硫酸銨廢水處理裝置為例, 采用Aspen Plus 軟件對硫酸銨廢水雙效順流蒸發(fā)系統(tǒng)進(jìn)行建模與模擬, 將模型計(jì)算參數(shù)與文獻(xiàn)值進(jìn)行對比分析, 并研究了氨水加入量對混合溶液pH和反應(yīng)產(chǎn)物生成量的影響, 據(jù)分析結(jié)果可得出如下結(jié)論: ① 對硫酸銨溶液這類高含鹽電解質(zhì)體系, 基于Aspen Plus 軟件模擬平臺, 選用熱力學(xué)模型ELECNRTL 對硫酸銨溶液的物性數(shù)據(jù)進(jìn)行模擬, 硫酸銨溶解度與硫酸銨溶液沸點(diǎn)的模擬結(jié)果與文獻(xiàn)值基本吻合, 相對誤差均小于0. 6%,驗(yàn)證了模型設(shè)計(jì)方法的可靠性和準(zhǔn)確性, 其計(jì)算結(jié)果可應(yīng)用于硫酸銨廢水雙效蒸發(fā)過程的模擬與分析; ② 對于硫酸銨廢水中殘余的游離酸(H2SO4), 采用氨水中和時, 反應(yīng)后溶液pH≥7為宜, 可保證H2SO4 全部轉(zhuǎn)化為(NH4 )2SO4,并抑制NH4HSO4 的生成; ③ 經(jīng)除雜、中和反應(yīng)后的硫酸銨溶液, 通過蒸發(fā)、濃縮、離心分離等過程得到的硫酸銨產(chǎn)品純度可達(dá)97% 以上, 可通過進(jìn)一步干燥脫水得到固體硫酸銨, 制得肥料級硫酸銨產(chǎn)品或工業(yè)級硫酸銨(化工原料), 具有一定的經(jīng)濟(jì)效益。
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